根据该废水的特点,工程采用以“超滤+反渗透”为主的双膜法工艺路线,将现有的废水处理系统的排放废水进行深度处理,回用于生产给水,达到回用的目标,从而减少对新鲜水的使用和废水的外排。
1废水水质水量
该公司现有皮革废水回用工程设计处理能力为2200m3/d,采用双膜法深度处理的组合工艺,其废水经过处理后回用1200m3/d至生产线。双膜系统的进水为生化处理系统后的皮革废水,具体水质及出水回用要求见表1。
2工艺流程
通过对进水水质情况分析,在原有生化基础上增加了A/O系统,皮革废水的深度处理采用多介质过滤+超滤+反渗透膜深度处理的组合工艺,其中多介质过滤去除生化工艺中残留的比重比较大的固体污染物,超滤工艺进一步去除水中的小分子胶体等物质,保障后端反渗透工艺稳定运行,反渗透则作为深度处理的重要手段,使出水达到回用要求。废水深度处理工艺流程如图1所示。
3主要构筑物及设备参数
3.1预处理系统
预处理系统包括多介质过滤器、以及附属水渠、水池、泵等。多介质过滤器主要用于去除原水中的悬浮物、胶体等杂质,保护和改善后续膜系统的运行。本系统采用2台多介质过滤器,多介质过滤器采用碳钢衬胶罐体,设计罐体直径为2.7m,设计滤速为8m/h,多介质过滤器的滤料为鹅卵石、石英砂和无烟煤组合滤料,自下到上分别为卵石:椎16~32mm,椎8~16mm,椎4~8mm,层高100mm;石英砂:椎2-4mm,层高400mm,椎1~2mm,层高300mm;无烟煤:椎0.8~1.8mm,层高200mm。
3.2超滤系统
超滤系统主要的作用是去除原水中的大分子胶体、黏泥、微生物、有机物等能够对反渗透膜造成污堵的杂质。工程采用PVDF材质中空纤维超滤膜,化学稳定性高,耐酸碱、抗氧化、易清洗、使用寿命长,确保反渗透进水的低浊度、低SDI[3]。采用全流过滤、周期性反洗的全自动连续运行方式。超滤系统设1组膜堆数量,每堆膜数量60支/组,设计处理水量90.6m3/h袁设计运行膜通量38L/(m2•h),设计产水水质院SDI约5,浊度小于1NTU,余氯约0.1mg/L。
3.3反渗透系统
反渗透系统是脱盐的关键,该工程选用美国进口低污染反渗透复合膜S4D09-8040。低污染反渗透膜元件S4D09是对膜表面进行了根本性的化学改进,从而使进水中的负电、正电、中性、两性的污染物在膜表面上的吸附性大大减弱,使膜水通量保持稳定。此外还通过改进给水格网,流道,改善水流状态,降低压力损失,减少死角等方式提高膜组件的流体性能从而降低污染[4]。该系统共设1套反渗透装置,进水流量83.3m3/h,每套产水量50m3/h,回收率为60%。每组膜堆膜芯数为84根,采用六芯装膜玻璃钢外管(耐压2.07MPa),分量段设置,排列方式设置为第一段10根膜管,第二段4根膜管,两段串联(简称10伊4排列)。
4工程调试
4.1启动时应注意的问题
该工程3月20日开始进水调试,调试和运行时应保持较为稳定的进水负荷,以达到稳定的去除效果。预处理过滤过程控制进水流量、回收水箱液位、缓冲池液位是否稳定,滤速是否在允许范围。严格控制反洗时气、水的流量,防止流量过大而破坏滤层。气洗时,滤池液位要降到2/3,才能进空气。超滤过程包括运行、反洗、分散化学清洗和化学清洗。超滤调试部分主要是不能一次性把水量提到设计值,运行中关键控制进水压力、错流过滤流量、跨膜压差、加药等环节。反渗透开机时得先把膜芯保护液冲洗干净,冲洗压力0.2~0.4MPa,冲洗流量90~110m3/h,冲洗3~10min,冲洗过程中的所有产水和浓水均应排放。
4.2膜的清洗
膜清洗可以防止膜芯渗透性能的下降,同时在降低流量的情况下提高渗透性能。针对不同的膜污染原因需要使用不同的清洗方法。清洗方法根据膜的化学性质和污染物的性质来确定,膜清洗的频率取决于废水性质和操作条件等。超滤膜的清洗是当跨膜压差达到0.15MPa,系统进入反洗/分散清洗过程,反洗进水压力0.15~0.2MPa,进气压力0.1~0.2MPa,反洗时间包括顶部反洗、底部反洗、正洗时间各为20~60s,分散清洗进水量50~60m3/h,浸泡时间5~15min,反洗/分散清洗结束后,对比产水压力系数(K值)的变化情况,如果在过滤周期内K值下降20%以上,则需及时调整过滤周期、反洗时间等运行参数,使K值下降小于20%,待系统运行稳定后进行化学清洗。如果K值较运行初始值下降了25%~30%以上,须进行化学清洗。化学清洗前,先进行3~5次气擦洗-反洗,清洗循环时间为40~60min,控制单组进水流量为40~50m3/h,计算产水压力系数K值恢复到初始标准的85%以上作为化学清洗结束的判别依据。反渗透膜若膜通量衰减达到10%~15%时需进行化学清洗,控制入膜压力0.3~0.5MPa,加入清洗剂清洗65~70min,直到进水与产水电导率相差20滋S/cm以下,或pH相差0.5以下,结束清洗。
5运行效果
5.1超滤处理效果
使用超滤系统作为反渗透系统预处理最大的优势是产水水质优良,能确保反渗透系统稳定运行,延长反渗透的清洗周期及反渗透膜的使用寿命。图2示出超滤系统对浊度的去除效果。当原水浊度在15~45NTU之间波动时,超滤系统的出水浊度比较稳定,基本维持在0.5NTU以下,达到反渗透对预处理出水浊度小于1NTU的要求,说明超滤系统对浊度的去除效果明显。超滤系统对COD的去除效果如图3所示,超滤进水的COD在162~292mg/L之间,超滤系统对COD的平均去除率在24%以上,大大减轻了反渗透系统的污染负荷。污泥密度指数(SDI)是RO系统进水的一个重要指标,SDI值应小于5,经对超滤系统出水的SDI值进行检测,结果SDI值均小于3,完全满足RO系统的进水要求。
5.2反渗透处理效果
5.2.1脱盐效果
电导率可间接表征溶液中的盐含量。脱盐率的变化与给水水质组成、含盐量、温度及膜性能有关。由图4可知,进水电导率在8000~11000滋S/cm之间,进水电导率受水质的影响变化较大,经反渗透系统处理后,产水电导率为312~488滋S/cm,反渗透系统对皮革废水的脱盐率达到95%以上,这表明反渗透膜的脱盐能力较强且出水水质稳定。
5.2.2COD脱除效果
图5为反渗透系统进水和产水的COD的变化图,产水COD的含量在4~20mg/L之间,系统对COD的去除率在91%以上,去除效果明显。
5.3系统产水水质
系统稳定运行后,反渗透产水水质为:COD约30mg/L,pH为6~7,浊度为0,氨氮质量浓度小于10mg/L,色度约2倍,电导率约500滋S/cm。可以看出,该厂的中水回用技术在理论设计上是可行的,经过实际应用,效果也非常好,自建成至今,一直稳定运行,为该厂持续提供工业工艺用水。对进出水水质的跟踪监测表明,产水中COD、浊度、电导率、pH检测指标均符合水质回用标准。
6经济效益分析
中水回用系统所产生终端产水用于生产系统的给水,减少了对新鲜水的使用和废水的外排。系统产水量为1200m3/d,年产水时间按330d计,经过对项目运行过程中的能耗、药剂消耗以及人工等费用的核算,产水成本为1.67元/m3,以目前该市工业用自来水价格2.56元/m3计,该项目每年可节约自来水约396万m3,节约购买自来水费用约352.44万元。双膜技术用于皮革废水的的再生利用具有一定的经济利益,同时,废水的再生利用减少了排放,促进了循环经济,节约了资源也有利于环保,具有良好的社会效益。
7结论
采用“预处理+超滤+反渗透”为主的工艺路线,对皮革工业废水排水处理系统出水进行处理并回用是可行的。双膜系统运行稳定且出水水质良好,超滤膜具有较强的抗污能力,出水的浊度约0.5NTU,SDI值约3,完全满足反渗透膜的进水要求。
反渗透系统作为中水回用的核心脱盐工艺,对COD、盐类物质均有非常好的处理效果。RO系统对COD和电导率的去除率分别高达90%和95%以上,出水COD、电导率分别小于30mg/L和500滋S/cm,能够满足皮革工艺回用水的要求。
采用膜技术深度处理废水,具有较好的稳定性和抗污性,出水水质稳定达到该企业生产用水标准要求,无论从技术上,还是从投资、运行费用上都是可行的,达到了良好的废水“资源化”的效果,创造了一定的环境效益、经济效益和社会效益,为同类行业的减排有一定的示范意义。