摘 要:在石油炼化工厂、煤化工工厂和酚类合成工厂,都要产生很多废水,这些废水成分复杂,除含有苯类、多环芳烃和氨类等无机污染物外,还含有大量酚类,这些废水被定义成难处理废水。文章从萃取的角度,阐述了含酚废水萃取实验的过程和效果。
关键词:含酚廢水;萃取;实验
引言
本实验的废水来自于酚类合成工厂,其废水中的主要污染物是酚类和醇类,醇类不能用萃取的方法从水中除去,但易生化,通常用生物的方法除去废水中的醇类,所以本萃取实验主要针对水中的酚类。
1 实验概述
1.1 含酚废水的酚含量
试验用废水酚含量见表1。
1.2 萃取处理效果
表1中的含酚废水,在离心萃取机中经过甲苯萃取或特种络合物萃取处理后的效果见表2。
如果将甲苯萃取后的废水再用络合物萃取,萃取后废水中的挥发分可降低到26mg/L以下、总酚可降低到71mg/L以下。
2 实验过程
2.1 试验工艺
(1)第一大类试验用甲苯做萃取剂,含酚废水来自于酚类合成工厂,萃取溶剂为工业甲苯,主体实验设备为离心萃取机,采用3级串联,连续逆流萃取工艺。通过实验考察三级萃取后,甲苯对含酚废水的处理效果。
(2)第二大类试验用络合物做萃取剂:含酚废水来自于酚类合成工厂,萃取溶剂为特殊研制的络合物,主体实验设备为离心萃取机,采用3级串联,连续逆流萃取工艺。通过实验考察三级萃取后,络合物对含酚废水的处理效果。
2.2 实验设备和药品
(1)萃取实验设备
采用离心萃取机,萃取理论级数3级;两相处理量10~120L/h;转速0~5500r/min;最大分离因数:845;功率=0.18×3=0.54kW;外形尺寸:1100×320×1200mm。
辅助设备: 隔膜式计量泵。
(2)萃取所用药品
2.3 实验过程
按稀释硫酸的方法,将98%硫酸稀释到20%。
原始水样pH=11.3,这种情况下酚类是以酚钠盐的形式存在,酚钠盐不能采用萃取的形式从水中分离出来,因此废水pH值要进行调制。
每个实验都要平行进行二次,实验一与实验二为平行试验、实验三与实验四为平行试验、实验五与实验六为平行试验、实验七与实验八为平行试验、实验九和实验十是对用甲苯萃取后的废水,再用络合物进行萃取。
(1)采用甲苯萃取
用20%稀硫酸调制含酚废水的pH值,调制后含酚废水的pH=8.1。
实验1:调制后的含酚废水流量14.4l/h;甲苯流量25.2l/h,离心萃取机转速3100r/min,分离因数226。两相出口出水后,运行20分钟,同时取萃取后废水1500ml,共取样3瓶,每瓶500ml,用于分析化验。
实验2:实验2是实验1重复实验,在实际操作过程中,二个实验的可重复性很高,看不出明显差异。
实验3:调制后的含酚废水流量14.4l/h;甲苯流量25.2l/h,离心萃取机转速4500r/min,分离因数269。两相出口出水后,运行10分钟,同时取萃取后废水1500ml,共取样3瓶,每瓶500ml,用于分析化验。
实验4:实验4是实验3重复实验,在实际操作过程中,二个实验的可重复性很高,看不出明显差异。
在以上实验的出水两相中有微量夹带,属于正常范围。负载甲苯颜色略微加深,酚水颜色比进水略浅。物料颜色变化说明酚已经发生转移。向萃取过的水中加入少量氢氧化钠溶液,水的颜色有加深的现象,说明废水中还含有一定量的高级酚,这些高级酚与氢氧化钠反应形成了酚钠盐,酚钠盐颜色较重。
(2)用络合物萃取
用硫酸调制废水的pH值,调制后废水的pH=2.9。
实验5:调制后的含酚废水流量10.2l/h;特制络合物流量2.5l/h,离心萃取机转速3100r/min,分离因数226。两相出口出水后,运行60分钟,同时取萃取后废水1500ml,共取样3瓶,每瓶500ml,用于分析化验。
实验6:实验6是实验5重复实验,在实际操作过程中,二个实验的可重复性很高,看不出明显差异。 实验7:调制后的含酚废水流量10.2l/h;特制络合物流量2.5l/h,离心萃取机转速4500r/min,分离因数269。两相出口出水后,运行40分钟,同时取萃取后废水1500ml,共取样3瓶,每瓶500ml,用于分析化验。
实验8:实验8是实验7重复实验,在实际操作过程中,二个实验的可重复性很高,看不出明显差异。
两相有微量夹带,属于正产范畴。萃取后水样呈浅黄色,分析是水中铁离子显色所致。加碱后颜色无明显变化,说明绝大部分酚已经去除。
实验9:取实验1和试验2萃取后的废水进行混合,混合后的废水再用络合物进行萃取,废水流量为10.2l/h;特制络合物流量2.5l/h,离心萃取机转速3100r/min,分离因数226。两相出口出水后,运行60分钟,同时取萃取后废水共1500ml,共取样3瓶,每瓶500ml,用于分析实验。
取萃取后的水样加碱后颜色无明显变化,说明绝大部分酚已经去除。
实验10:取实验3和试验4萃取后的废水进行混合,混合后的废水再用络合物进行萃取,废水流量为10.2l/h;特制络合物流量2.5l/h,离心萃取机转速3100r/min,分离因数226。两相出口出水后,运行60分钟,同时取萃取后废水,共取样3瓶,共1500ml,每瓶500ml,用于分析实验。
取萃取后的水样加碱后颜色无明显变化,说明绝大部分酚已经去除。
2.4 实验分析结果
(1)分析方法
对COD采用HJ828-2017规定的方法进行分析化验,对挥发酚(以苯酚计)采用HJ 503-2009规定的方法分析化验,总酚分析化验目前没有国家或环保部标准,采用自定标准。
(2)分析結果
分析化验结果见表3。
分析表3中的数据,用离心萃取机,三级萃取,用甲苯做萃取剂,废水中挥发酚和总酚去除率达到87.27%和84.22%;用特制萃取溶剂做萃取剂,废水中挥发酚和总酚去除率达到97.27%和94.38%。
3 萃取试验结论
分析萃取试验过程与结果,使用离心萃取机,采用三级串联,连续逆流萃取工艺,对酚类合成过程中的含酚废水进行萃取处理,实验结论如下:
(1)萃取时间比分离因数对萃取效果更敏感。
(2)特种络合物的萃取效果比甲苯效果更好,甲苯对废水中的高级酚萃取效果较差。
(3)用甲苯做萃取剂,萃取后得废水中:总酚≤396 mg/L、甲苯≤15mg/L,可直接进入微生物酚水处理系统。
(4)用特种络合物做萃取剂,萃取后得废水中:总酚≤141 mg/L、络合物≤1.5mg/L,可直接进入微生物酚水处理系统。
(5)用甲苯或特种络合物,在三级离心萃取机中萃取含酚废水,方法可行,效果显著,萃取后废水可直接进微生物酚水处理系统。
参考文献:
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